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科技论文

灰渣脱水系统的技术改造

时间:2022-03-06 21:50 所属分类:科技论文 点击次数:

1.灰渣脱水系统概况:
我厂灰渣处理系统的初步设计过程是将锅炉排放到零米渣池,直接从大渣泵输送到渣场。经过几年的运行,原系统的缺点逐渐显现,既浪费水资源,又不安全,随时存在泄漏和坍塌的风险。随着环境保护标准的逐年提高,渣场不再满足环境保护的要求,我厂果断地对系统进行了彻底的改造。新的灰渣脱水系统由三个脱水仓库组成。一个沉淀池和一个配套的渣浆泵。管道由钢结构组成,包括电气控制装置、渣浆泵、阀门、液压站、管道、排渣门等辅助设备组成。其中,脱水仓库有两个设备,脱水仓库下部有一个集水池,两个渣浆泵(一个设备),两个浆泵(一个设备)。
新系统的设计过程是将锅炉排放到渣池,从渣泵排放到脱水仓库分配槽,分配槽分别进入指定的脱水仓库。脱水仓库材料满后,停止进料。15分钟后,打开分析阀,将分析水排放到集水池。分析8小时后,卸渣车就位。首先关闭分析阀,启动液压站,按下顶缸落按钮,然后按下渣门开按钮,随意调整渣门开度,开始卸渣。卸渣过程如下:如果渣不光滑,可按相应仓库的振动器启动按钮进行振动。当卸渣车满时,按下渣门关闭按钮,直至行程开关动作渣门关闭灯,然后按下顶缸启动按钮10秒,渣门关闭严密。脱水仓库内壁按反洗按钮。分析网冲洗约2分钟。
脱水仓库建设同期,零米渣池。中间池原有的渣浆泵全部更换为立式渣浆泵,完全解决了密封冷却水和引水问题。脱水仓库投入运行后,切断所有灰渣排放管道,全面清理储渣场,完全结束了灰渣排放的历史。
2.操作初期暴露:
在运行初期,系统运行非常不正常。(1)。原设计的脱水仓溢流水。正常的分析水进入集水池,由于集水池渣浆泵设计有密封水。引水,运行不稳定,输出异常,导致集水池经常充满水,现场一片混乱。(2)。沉淀池底部的回浆泵设计为间歇运行。由于沉淀池底部的渣浆浓度高,回浆泵入口管道经常堵塞,严重时泵体全部堵塞。安装冲洗水管后,效果仍不理想,沉淀池底部不能正常排放,严重影响整个系统的运行。(3)。每次排渣时,沉淀池溢流水应返回中间水池,通过清洗泵进入锅炉渣井,继续回收利用。由于沉淀池溢流到中间水池调节阀为手动截止阀,每次安排人员到现场手动调整,联系不良,往往导致沉淀池溢流到地面。它不仅占用了人力,而且很容易影响现场环境。(4)在电除尘维护过程中,用水冲洗灰斗中的积灰,然后排入渣池。大量细灰进入脱水仓库,导致脱水仓库水网堵塞,水分析异常,不能及时渣备用。最后,采取非常规措施,放下顶缸,微微打开液压渣门,慢慢从底部引出水,几乎无法排出故障脱水仓库,连接临时高压冲洗水管,彻底冲洗分析水网,恢复正常备用。(5)。脱水仓库渣浆分配槽材料为普通碳钢,运行一段时间后开始有多个泄漏点,腐蚀钢架平台,影响现场环境。
3.系统技术改造过程:
根据上述情况,逐步进行多次技术改造。(1)脱水仓溢流水不再进入集水池,管道直接溢流至沉淀池。沉淀池二次溢流后,清水直接返回中间水池。改造后,不仅节约用电,而且缓解了脱水仓库的进料压力。两台集水池渣浆泵均更换为立式渣浆泵,无需密封冷却水和引水。更换后,设备输出正常。两台泵设有液位保护和相互连锁,投入运行后自动稳定运行。(2)拆除沉淀池底部的回浆泵,在沉淀池底部安装219埋管,直接引入靠近渣沟,最后排入二期渣池。将排渣主管道原手动截止阀更换为两个电动闸阀,在两个电动阀中间安装冲洗水,每班定期排放两次,一次全开二次门调整。改造后,排放正常,系统运行稳定。(3)。沉淀池溢流水到中间水池调节阀,并在DCS中间安装冲洗水,每班定期排放两次,一次全开二次门调节阀。(4)在电除尘维护过程中,清洗后的积灰不再用水冲洗,排入渣池。维护现场完全关闭。喷雾加湿后装载,直接运至临时渣库。(5)脱水仓库的渣浆分配槽进行改造,整体更换为不锈钢材料,彻底解决了运行、泄漏和泄漏的问题。(6)脱水后,灰渣含水量约为20%。整个系统的正常运行需要补水。原设计系统将水补充为工业水。由于灰库现场冲洗地面产生大量废水,集中回收后排入污水处理厂。为了利用这部分水,新建了一个小型污水收集池,安装了一个回收泵,并将其排放到脱水仓库的渣浆分配罐中。回收泵设置液位保护和联锁,根据液位自动运行,将地面冲洗水全部回收到灰渣脱水系统,不仅解决了系统补水问题,而且缓解了污水处理压力。(7)由于灰渣脱水系统中的水循环利用,水中有害离子的浓度会逐渐增加,这将对设备和管道造成危害。应定期检查和监测水质,并采取相应措施,这将是未来需要解决的问题。
4.目前系统运行状态:
经过不断的技术改进和改进,整个灰渣脱水系统逐渐正常运行。除渣系统的自动化改造与灰渣脱水系统的技术改造同时进行,所有的渣池渣浆泵。中间池清洗泵均更换为垂直渣浆泵,所有泵均设置液位保护和相互连锁,全部自动运行。中间池清洗泵联锁启动到锅炉渣井,渣到渣池,渣泵联锁到脱水仓库渣浆分配罐,提前打开脱水仓库电动进料阀进入相应的脱水仓库,低浓度渣通过溢流槽进入溢流管进入沉淀池,二次溢流后的沉淀池回到中间池,再次冲洗渣使用。沉淀池底部的渣浆定期排入渣池,整个系统形成闭循环渣脱水后外卖,水全部回收,基本实现系统的自动运行。
目前,由于现场条件的限制,仍有一些设备需要远程电气操作,仍需人工干预。下一步将进一步加强技术改造和创新,进入脱水仓库的电动阀。沉淀池溢流电动阀。沉淀池底部的所有排放阀入联锁保护,根据具体液位自动启停,最终实现灰渣脱水系统的自动稳定运行。