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科技论文

水电站发电机励磁系统的作用

时间:2023-07-06 23:20 所属分类:科技论文 点击次数:

水电站发电机励磁系统的作用是调节系统电压,提高电力系统运行的静态稳定性,提高电力系统的暂态稳定性和动态稳定性。发电机励磁系统滑环装置也是励磁系统的重要组成部分。集电环装置的主要功能是通过电刷将励磁直流电能传递给旋转滑环,然后通过导线传递给转子磁极,使磁极产生磁场。因此,集电环装置的质量直接影响发电机的工作条件。
 
一、概述:
 
水电站为坝后电站,位于河床左岸,具有不完全年度调整能力,承担部分峰值调整中型水电站,电站装机容量3×50MW,额定水头64m,单机额定流量86mm³/s,设计年发电量6.2亿kWh,每年使用4300小时。三台发电机组分别连接成发电变组单元,每台6.3万kV变压器升压至220kV,送至27公里外的220kV变电站,并网入省网。单机额定功率50MW,总装机容量150MW,保证出力35MW,多年平均发电量6.2亿kWh。水电站三台发电机型号均为SF50-28/6400,发电机转速214.3r/min。电站机组励磁方法采用自并激静止可控硅励磁,额定励磁电压:195V,额定励磁电流:1185A,励磁电刷型号:NCC634,励磁电刷布置为正负级。从安装到运行几个月后,三台发电机组发现电刷与滑环之间的电弧较大,温度较高。维修滑环和电刷磨损严重,电刷磨损严重,需要每月更换一次,尤其是2号发电机。2013年7月28日,2号发电机滑环因电刷跳动、电弧严重、测量滑环温度高达160℃而被迫停机。拆下滑环进行检查,发现滑环表面呈蓝色,有明显的电弧腐蚀痕迹。经领导同意,联系厂家相关专家咨询,滑环必须返厂研磨,研磨后回装运行,磨损现象暂时缓解。
 
因为滑环之前已经磨过很多次了,所以要分析这种现象的原因,通过对导电环和电刷的过流进行校核计算,提出改进方案。
 
二、励磁滑环温升校计算:
 
1、励磁滑环装置基本数据:
 
滑环转速:nN=214.3(r/min)
 
滑环直径:D=1.2(m)
 
滑环轴向高度:b2=0.04(m)
 
额定励磁电流:If=1048(A)
 
滑环电刷排数:n1=2
 
每排电刷数:n2=8
 
滑环数量:n3=1
 
电刷端面尺寸:a1×b1=3.2×2(cm2)
 
电刷压力(电刷型号为:NCC634):p取17.3(kPa)=0.176(kg/cm2)
 
接触电压降(电刷型号为:NCC634):Δu取2.72.7(V)
 
摩擦系数(电刷型号为:NCC634):μ取0.25
 
2、电刷电流密度计算:
 
j′===10.23(A/cm2)
 
考虑到滑环螺旋除尘槽,应进行校核折合计算:通风槽宽度为3mm.螺距总宽度为12mm,因此电刷的实际接触面积为:1-3/12=0.75=75%
 
实际电流密度为:j=j′/75%=13.65(A/cm)(注:NCC643型号的电刷允许电流密度值为12(A/cm2)。
 
3、当每个滑环通过电流时,电气损耗:
 
We=IfΔu÷2×10-3=1048×2.7÷2×10-3=1.4148(kw)
 
4、滑环圆周速:滑环圆周速:
 
V===13.46(m/s)
 
5、电刷摩擦损耗:
 
Wm=9.81×10-3×n1×n2×a1×b1×0.75×μ×p×v
 
=9.81×10-3×2×8×3.2×2×0.75×0.25×0.176×13.46=0.446(kw)
 
6、滑环总损耗:滑环总损耗:
 
W=(We×n3)+Wm=1.4148+0.446=1.86(kw)
 
7、滑环散热系数:
 
ακ=(1+0.7)=50(1+0.7)=161.2)[w/m2·k]
 
8、滑环温升:
 
Δt===76.5(K)
 
三、滑环和电刷装置存在的问题:
 
1、根据上述校核计算,电刷电流密度已达13.65(A/cm2),NCC634电刷允许的最大值为12(A/cm2),但实际电流密度过高。为保证滑环装置在过载时仍能安全(允许)运行,一般采用5-6-6(A/cm2)。
 
2、电刷宽度的选择是:电刷的轴向长度应为槽距的整数倍,避免电刷下槽水平行驶时电刷接触宽度发生较大变化。
 
由于机组滑环槽距为12mm,应选择电刷宽度为25mm的电刷,实际电刷宽度为20mm。使电刷接触宽度变化较大,导致电刷运行条件差,不利于电刷的安全运行。
 
四、改造方案:
 
根据上述计算验证结果,需要对励磁滑环和导电环进行再加工制造。
 
1、根据原设计尺寸,联系厂家重新制造全套集电环装置。滑环选用导电性和耐磨性好的40mn钢材(原材料为钢16mn,加工焊接性能好,但耐磨性差)。并通过热处理提高硬度和耐磨性,因为原滑环的圆周速度只有13.46(m/s),远小于规定值40(m/s),因此,滑环的直径和其他尺寸保持不变,仍按原尺寸加工制造。其余部件按增加电刷和选择3.2×2.5(cm)设计、制造、配置规格的电刷。
 
2、为了降低电刷的电流密度,将电刷的数量从16个增加到18个或20个。具体数量应根据实际位置确定。重新制作导电环,调整导电环和电刷的固定位置,使电刷中心与滑动环中心相对应。
 
3、重新选择电刷规格,截面尺寸为3.2×2.5(cm2),品牌选用美国(上海)质量较好的摩根碳刷。使电刷在运行过程中接触宽度变化较小。从而改善电刷的运行条件。电刷宽度方向的变化不影响安装空间。
 
电流密度值通过上述变化计算如下:
 
⑴当电刷增加到20个时,计算实际电流密度:
 
j′===6.55(A/cm2)
 
实际电流密度j=6.55/0.75=8.75(A/cm2)
 
⑵当电刷增加到18个时,计算实际电流密度:
 
j′===7.27(A/cm2)
 
实际电流密度j=7.27/0.75=(A/cm2)
 
4、此外,上海(美国)摩根碳刷选用了新型耐磨电刷,具有摩擦系数小、接触电压小的优点,减少了滑环的损耗和温升。从而使滑环和刷装置系统得到更好的使用效果。
 
结语
 
采用本改造方案,制造、安装、调试后,使滑环和电刷装置达到良好的工作状态。在机组运行过程中,励磁滑环装置的电刷跳动小,温度低,稳定性大大提高,维护人员的劳动强度也降低,从根本上解决了上述问题。改造后,机组运行半年,检查滑环和电刷。滑环干净如新,电刷磨损小。在机组设备运行过程中,加强了励磁滑环装置的日常检查、维护和清洁,大大提高了励磁滑环装置运行的稳定性,为电站的安全生产提供了良好的安全保障,带来了较高的社会经济效益。